“电动阀恢复正常,裂解气干燥器DR-209B充压恢复备用!抢修很成功,大家都辛苦了!”6月15日凌晨2:00,当化工一部经理张胜奎说出这句话时,连续奋战的抢修人员方才舒了口气——这场与时间赛跑的战斗,终于取得了成功!
快速反应,稳操作!
6月13日11:30,乙烯装置急冷压缩岗位内操按计划从系统内切出裂解气干燥器DR-209B,发现该设备泄压至出口压力后,压力不再下降,当即汇报分部管理人员。得到指令后,当班人员立即停止泄压操作,并到现场排查原因,发现干燥器出口电动阀卡死在约1/5开度。
经理张胜奎随即下令,关闭电动阀后手阀,将干燥器切出系统进行泄压,投用干燥器DR-209A,并降低装置负荷,延长单台干燥器运行时长,避免出运行期间系统出现波动。同时做好相应的应急准备,并联系设备、仪表和电气等相关专业人员到现场检查。经过详细检查,初步判断阀门铜套故障,需要紧急抢修更换铜套。
得知这一情况,大家都意识到这是一个巨大的挑战——干燥器使用超过48小时,必须进行再生处理才能接着使用,因此当前使用的干燥器DR-209A运行周期仅有48小时,一旦干燥器DR-209B不能及时恢复备用,装置就会有非计划停工的风险!
闻令而动,保抢修!
时间就是命令!公司总裁、党委书记赵天星第一时间下达“与时间赛跑”的指令,要求各部门全力以赴保障抢修。副总裁洪晓江组织各部门讨论抢修方案,科学谋划、统筹安排;各部门闻令而动,齐心携手、各司其职,“兵分三路”做好“应战”准备。
一方面,因铜套损坏,阀门无法打开,为保证能在有限时间内进行再生处理并完成抢修,静设备工程师郝立栋联络本地加工厂,连夜制作阀杆轴套,以打开阀门提前对干燥器进行再生处理,确保干燥器抢修完成后可以及时恢复备用。
另一方面,铜套配件采购做了两手准备:动设备工程师张贺紧急联络当地铸铜厂家定制半成品,以加工所需铜套;商务部物资采购经理罗文焱、仪表工程师杨文瑞与相关专业人员,紧急联系厂家和同行企业调配铜套备件,连夜安排物流专车将联系到的铜套半成品运送至本地加工。为确保加工规格与进度满足要求,相关人员还到加工现场通宵做好对接和监督。最终,在各部门通力协作下,仅用不到24小时,完成了配件紧急保供工作,为现场检修争取了宝贵时间。
生产运行部总经理史枝成、机械设备与动力部副总经理潘奇闻随即在现场协调工作,保障生产运行稳定和抢修有序开展。生产运行部调度人员主动联系公用工程、动力分部及码头公司,确保原料供应平稳,维持蒸汽管网稳定。化工一部经理张胜奎组织协调工艺调整,带领分部管理人员坚守一线;出差在外的副经理赵世彬也心系现场,通过电话、微信参与检修方案讨论等工作。
在各方的协同联动下,备件供给、原料供应和工装预制等各项准备工作,一一落实到位。
争分夺秒,抢进度!
6月14日凌晨1点,维修单位通过外力将电动阀打开并用工具装备固定,开始全力抢修。而留给抢修的时间,只剩下不足35个小时。
经过流程优化,干燥器的再生时间由36小时缩短至30小时,为备件到货更换投用做好准备,为抢修尽量腾出时间。6月14日23点,顺利完成干燥器的降温泄压,交出并进行铜套回装。
6月15日凌晨1点半,电动阀铜套及电动执行机构回装完成,经行程及阀门内漏测试后,凌晨2点干燥器DR-209B开始裂解气充压恢复备用。
39个小时的昼夜奋战,公司上下团结一心,抢出了安全,保住了效益,各部门不分彼此、戮力奋战,生动诠释了勇于担当、善于协作的企业文化,展示了强大的凝聚力和战斗力。